1噪聲源
柴油(yóu)
發電機組運轉時噪聲首要包含進氣和排氣噪聲、焚燒噪聲以及運動部件發生的(de)機械噪聲等。該機組運(yùn)轉(空載)機遇房內(測點1)噪聲(shēng)值(zhí)為105.2 dB(A),原管理後距排風百葉3m處(測點2)噪(zào)聲值為(wéi)65.8 dB(A),廠界外1m處(測點3)噪聲值為62.7 dB(A)。
機房內(nèi)噪聲內外傳播的路徑(jìng)有機房進風處、機組排風(fēng)處、排煙管、機房門等方位。
因噪聲源聲壓(yā)較高,同機遇房麵積較小,又必須在原有基礎上改造,因而難(nán)度大。
2 原噪聲管理辦法
2.1 隔聲房
在發電機方位裝置(zhì)隔聲房,尺度為8.0m×3.0m×3.5m,隔聲房選用[10槽鋼作(zuò)為支架,上(shàng)敷100mm厚隔聲板。隔聲板外壁為1.2mm鍍鋅(xīn)板。內壁為0.8mm穿孔板(bǎn)(孔徑(jìng)Φ3,開孔率20%),中心填充物(wù)為32kg/m3超細玻(bō)璃棉,槽鋼的凹麵填充玻(bō)璃棉。
2.2 排風消(xiāo)聲
發電機依靠自帶風扇排風,在排風房前部裝(zhuāng)置AES型矩形消聲器,消聲器尺度為1.2m×1.1m×0.9m,消聲器內裝消聲片厚200mm,間隔100mm。消聲片選用兩側鍍鋅(xīn)穿孔(kǒng)板夾超細玻(bō)璃棉結構。9個相同尺度的消聲器拚裝成1個1.2m×3.3m×2.7m的大型消聲器(qì)。消聲器前300mm處為相同尺度的排風百葉(yè)窗。
2.3 進風消聲
在隔聲房頂部裝置天然進風消聲(shēng)器。消聲(shēng)器製造同排風消(xiāo)聲器,淨消聲長度為1.0m,截麵尺度為3.4m×2.0m,消聲片厚200mm,間隔200mm,消聲器外接無麵料90°消聲彎頭,消聲彎頭(tóu)長1.2m。
2.4 排煙消聲
經過發電機原廠配套的2個住所型消聲器消聲,消聲後的煙氣(qì)合並為一個Φ450mm的煙管從排風百葉窗伸出向上排放。
3 原管理辦法優(yōu)缺陷
3.1 優點
(1)
發電機(jī)散熱器排風(fēng)直接向外排(pái)放,無彎頭,阻力丟失較小約172Pa,功率丟失較小。P = ερu2/2
式中 P — 壓力丟失;
u — 風速6.7 m/s;
ε— 阻力係數,取6.440;
ρ— 空氣密度,取1.2。
(2)排煙消聲(shēng)選用住所(suǒ)型消聲(shēng)器,排煙(yān)背壓小,發電機焚燒效率高,功率丟失小(xiǎo)。
3.2 缺陷(xiàn)
(1)機房采取天然進風,且(qiě)進風麵積較小(3.4m2),機房(fáng)發生較大負壓,難以滿(mǎn)足發電機焚燒和散熱用。
(2)隔聲房隔聲值較低,槽鋼與隔(gé)聲板連接處密封較差,隔聲房外0.5m處(測點4)噪聲值為86.3dB(A)。
(3)排風噪(zào)聲較(jiào)大,過短(duǎn)的消聲間隔發生此問題。
(4)排煙噪聲大,住所型消聲器最多隻衰減噪聲值25dB(A)。
4管理改造辦(bàn)法
改造工程必須盡(jìn)量保持原機房結構(gòu),因而初期改造辦法定為以下(xià)幾方麵:
(1) 添加隔聲房的隔(gé)聲(shēng)牆(qiáng)厚度。
(2) 排風消聲間隔加長,同時添加裝置300mm厚消聲百葉。
(3) 添加裝置300mm厚進風消聲百葉。
(4) 添加裝置強(qiáng)製進風風機。
(5) 排煙係統(tǒng)添加裝(zhuāng)置三級擴張室消聲器。
後與甲方協(xié)商時(shí),甲方認為消聲百葉改變了機(jī)房的外觀,因而進、排風消聲百葉(yè)不能裝置。經最後評論,確認改(gǎi)造計劃如下:
(1) 隔聲房靠近外門的兩個方向(xiàng)添加隔聲房的隔聲牆厚度50mm。先(xiān)用∠50角(jiǎo)鐵貼原隔聲牆裝置做骨架,再填充32kg/m3超細玻璃棉,外部麵板(bǎn)為1.2mm的鍍鋅板,一(yī)切接(jiē)縫均用(yòng)玻璃(lí)膠密封,並且接縫與原槽鋼(gāng)接縫錯開(kāi)。
(2) 原(yuán)隔(gé)聲房的門隔聲功能較差,為防止噪(zào)聲泄露,在門房與(yǔ)門框(kuàng)之間選用毛氈密封。
(3) 因排風消聲間隔短,將排(pái)風(fēng)室內改為(wéi):離(lí)發電機排風口2m處設置3.3m、長4.3m、高0.2m厚(hòu)的隔牆,合發電機排風向上運動,消聲後再向下從原百葉排放。隔牆(qiáng)主體為6mm厚鋼板,兩邊均敷上100mm厚32kg/m3超細玻璃(lí)棉,再用1.2mm厚鍍鋅穿(chuān)孔(kǒng)板(bǎn)作護麵。排風轉彎部位做成曲率較大的導風槽(導風槽麵板為1.2mm厚鍍鋅穿孔板,內填充2kg/m3超細玻璃棉),盡量減(jiǎn)小風阻,使排風(fēng)順暢。
(4) 在(zài)機房靠裏一側添加裝置強製進風(fēng)風機,並裝置消聲彎頭和AES型消聲器(有用消聲長度1.6m)。進(jìn)風量為30000 m3/h,控製經過消聲片的風速≤6m/s,使之不發生二次噪聲。同時經過原天(tiān)然進風(fēng)消聲器的風速降為4.32m/s,消聲作用將好於(yú)曾經。
(5) 排煙係統添加裝置(zhì)三級(jí)擴張室消聲器,並將兩條煙管別離(lí)引至室外排放(fàng),避免發生紊(wěn)流噪聲。
(6) 減震辦法。由於原發電機裝置時底(dǐ)座已裝置(zhì)JP橡膠隔(gé)震墊,所(suǒ)以減震(zhèn)作業首要放在排煙管和排煙消聲器上(shàng),煙管和消聲器均用DJ型減震吊(diào)架裝(zhuāng)在(zài)隔聲(shēng)房頂上,以減少(shǎo)低頻噪聲傳播。
5 結(jié) 論
大功率柴油發電機組噪聲值高,發(fā)熱量大(dà),在不影響機組功率的(de)情況下,下降噪聲與(yǔ)通(tōng)風散熱是噪聲管理工程的關鍵。咱們經過以上(shàng)辦法,根本消除了發電機(jī)組的噪聲汙染。
工程驗收時,市環保監測站在晚上11:30,丈量廠界外1m處噪聲值為49.8dB(A),到達了國(guó)家規範GB3097-93中Ⅱ類區規範,因而該噪聲管理改造工程是成功的。